ieclass 发表于 2010-2-18 10:26:28

一次质量事故调查报告(样本)

公司的管理混乱终于爆发了质量事故。通过这次事故,也使我这新成立的品质部(以前在制造下管控)有成绩让BOSS看见。现发表我这次的报告,以供各位同行借鉴和提出宝贵以前。<BR>我现在还处于试用阶段,单位原来没有数据积累,因此,此报告各位在实际使用时应更加详细。望各位同仁体谅。<BR>:) <BR>@#$%质量事故调查报告<BR>问题描述:<BR>$%#月$%#日检验员通过对$%#线上生产的@#$0台成品表进行拆开检查,发现有4台红色电池线在同一处( 2~3 ㎝处)有破损现象。<BR>随后在库存成品表中抽出48台,发现有4台不合格。<BR>原因分析:<BR>1、直接分析:最右边的红色电池引出线可以在表内有一定范围的晃动。当电池线被夹到与视窗连接的右侧卡槽里时,经过多次实验频繁的开盖关盖后电池线外表会被拉损,并最终导致电池线被拉断。<BR>2、具体分析:任何产品质量问题都会由以下几方面造成:<BR>(因果图不能上传):( <BR>针对此不合格现象,我们分析如下:<BR>人:根据线长描述,从盖视窗到最后制成成品,总共还需固定主板螺钉、机电转换、点胶、盖上盒、固定上盒、上堵头、贴标志、成品检验、包装共10到11人(点胶位置加人),并在整个生产过程中均有采取了一系列措施,但没有取得应有的效果。<BR>机:从盖视窗到最后做成成品只有在上螺钉这个工位使用电批。其余均为人为操作。<BR>料:此电池引出线为线槽电线中最右侧,且引出朝向为正右方引出。材质为普通电线,用手将其弯曲180度1~2次后,就会形成白色的老化痕迹。说明$%#采用的电池引出线老化比较严重。<BR>法:整条生产线没有工位卡。其工艺要求均为口头描述,并通过实际操作掌握。<BR>环:生产任务从11月6日开始增加,造成人员的疲劳度增加。并此不合格不受任何自然环境影响。<BR>测:在电线断裂情况下,通过插卡可以检出。在电线压损情况下,无法检出。必须通过拆上盒才能检出。<BR>综合上所述:如果不对电池线进行固定,电池线被压断的隐患还是始终存在。<BR>纠正措施:<BR>1、要防止电池线向右滑动卡入活动轴内,在翻盖的过程中被压伤、压断的这种情况发生,我们必须限制在下盒中电源线的长度,并防止线向右弯曲。<BR>因此,我们通过3次实验确定补救工艺:在合盖的情况下,将电池线从电池盒的引线孔处斜向左拉直,并错齿固定在透视窗锯齿槽中部,用502固定,其余工艺全部不变。<BR>2、对准备出库的$%#台表和库存的表按照补救工艺进行全部返工处理。<BR>预防措施:<BR>1、

ballance007 发表于 2021-3-15 19:18:24

期待公众号出来

adanchen 发表于 2021-3-15 19:23:09

路过,学习下

iezhang 发表于 2021-3-15 19:25:19

自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。

pengdinghong 发表于 2021-3-15 19:30:23

你们觉得楼主有我萌吗?`(*∩_∩*)′

ponytestsh 发表于 2021-3-15 19:32:15

浮云 发表于 2021-3-15 19:32:17

大爱工业工程

fanzhen5210 发表于 2021-3-15 19:33:08

楼主出来我们一起玩耍吧

wweerjjk07 发表于 2021-3-15 19:33:10

求工业工程QQ群

ppzg 发表于 2021-3-15 19:38:53

太正确啦!楼主果然英明!不得不赞美你一下!
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