12月28日,经过一个月的准备,限于生产线上的“一个流”终于应用到实践,很多地方对工装动作都进行了改善,
整个过程有视频录制,但不便公布,总体感觉还算成功。
这个产品原产量额定为1600PCS/8H.
我们这次“一个流”生产,总共三小时,第一个小时产出136,第二个小时产出154,第三个小时产出227.
目标,成熟后至少可大2000.这就是改善结果。
而且过程我们发现了更多可以改善的地方,有些地方因为品质的影响并不流畅,但产能仍然能出来。
我们正准备对该改善的地方进行改善,可以计划下一次的流水生产!
后来对作业员进行回访,他们觉得仍然本次较慢(但产量仍然有原来得速度),比之前作业更加轻松,舒服!
后期把这个总结写出来后,与各位共同分享这次的成果和不足。感谢大家的关注。
我也开始在这个公司体验到成就感了!
[ 本帖最后由 玫瑰面包 于 2012-3-3 12:44 编辑 ]
今天把这次推行的总结报告发出来给大家看看!只放五天,为了保密性,把现场的一些关键图片删除掉!
谢谢指导!
能做出流程图做对比就更好了!
你好!看了你的同期化总结报告,觉得很不错,想请教一下,你报告中的理论工时是如何得来的啊?谢谢!
richardzhu 发表于 2012-1-8 03:54 static/image/common/back.gif
你好!看了你的同期化总结报告,觉得很不错,想请教一下,你报告中的理论工时是如何得来的啊?谢谢!
理论工时,是通过用模特排时法算出动作时间,然后加上一定的过程宽放,当然也参考现时员工操作的熟练程度。
几个材料综合出来的!
willis_huang 发表于 2012-1-7 04:54 static/image/common/back.gif
能做出流程图做对比就更好了!
其实流程图我之前已经上传过了!
是物料岗位定置图!
今天把今次改善生产视频展示给公司最高领导及改善顾问观看,颇受赞赏。下一次将在2月13日进行!谢谢支持!
继续顶你!{:soso_e179:}
明天进行第二次同期化试产,挺紧张的!很多领导现场观看!
不错不错,好帖